目前立磨在水泥、礦渣生產(chǎn)應(yīng)用已經(jīng)比較成熟,但一臺立磨既能生產(chǎn)水泥又能生產(chǎn)礦渣應(yīng)用還是不多,我區(qū)域公司4 500 t/d生產(chǎn)線配套年產(chǎn)200萬噸水泥,原生產(chǎn)P·O42.5水泥,配比為:熟料80%、石灰石5%、石膏5%、粉煤灰3%和礦渣7%。因市場需求需將水泥立磨能同時適應(yīng)粉磨礦粉,為此,該公司從2016年開始采用轉(zhuǎn)換生產(chǎn)模式,經(jīng)過一年多生產(chǎn)調(diào)試,目前可以輕松將水泥與礦粉進行隨時調(diào)換生產(chǎn),滿足企業(yè)最大化效益。現(xiàn)將生產(chǎn)存在的問題及解決方法與大家分享。
1 JLMS-46.4立磨工藝流程及技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)P·O42.5水泥時工藝流程是:熟料、石膏、石灰石、粉煤灰、礦渣等物料經(jīng)輸送設(shè)備輸送至各配料倉,粉煤灰從粉煤灰?guī)煜陆?jīng)輸送設(shè)備進入生產(chǎn)系統(tǒng)。各種物料按一定比例設(shè)定,分別經(jīng)各定量給料機和輸送設(shè)備送至入磨鎖風(fēng)閥后入磨。入磨物料在磨內(nèi)進行烘干和粉磨,粉磨后的物料經(jīng)選粉機分離,粗粉返回磨盤重新粉磨,合格細粉隨氣流直接進入袋式收塵器進行收集,收集下來的成品經(jīng)空氣斜槽、斗式提升機等輸送設(shè)備入水泥庫儲存;立磨吐渣經(jīng)輸送設(shè)備(設(shè)有除鐵器)進入循環(huán)斗式提升機,提升入磨后繼續(xù)粉磨。沸騰爐提供的熱風(fēng)與循環(huán)風(fēng)、冷風(fēng)混合后進入磨內(nèi),磨內(nèi)混合風(fēng)起到烘干和提升物料的作用,出磨氣流進入布袋收塵器;出布袋收塵器的氣體經(jīng)循環(huán)風(fēng)機后一部分經(jīng)循環(huán)風(fēng)管,作為循環(huán)風(fēng)入磨,其余氣體經(jīng)煙囪排入大氣。系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 系統(tǒng)工藝流程
礦渣產(chǎn)品為S95級,比表面積400 m2/kg,主要用于水泥混合材和混凝土摻合料,其主要工藝流程是:礦渣、石灰石、濕粉煤灰等物料經(jīng)輸送設(shè)備輸送至配料倉,經(jīng)定量給料機和輸送設(shè)備送至鎖風(fēng)螺旋輸送機進入磨機,其他流程與生產(chǎn)水泥一樣。
JLMS-46.4立磨主要技術(shù)參數(shù)見表1,水泥與礦渣主要工藝參數(shù)見表2。
表1 JLMS-46.4立磨主要技術(shù)參數(shù)
表2 水泥與礦渣主要工藝參數(shù)
2 存在的問題及解決方法
(1)主收塵器入口濾袋經(jīng)常破袋,嚴(yán)重影響環(huán)保排放指標(biāo)?,F(xiàn)場拆下濾袋照片見圖2。
從現(xiàn)場拆解的濾袋看,濾袋不是統(tǒng)一磨損,只是個別有洞,且洞周圍磨損嚴(yán)重,通常破損濾袋分布在收塵器入口附近。分析主要原因是:生產(chǎn)礦粉時沸騰爐升溫,尾排風(fēng)機必須拉風(fēng),造成大顆粒高溫粉塵經(jīng)常燙壞濾袋,因風(fēng)短路造成洞口附近磨損嚴(yán)重。
圖2 現(xiàn)場拆解破損濾袋
采取措施:根據(jù)實際情況,在沸騰爐升溫時將選粉機轉(zhuǎn)速提高,高溫顆粒通過選粉機時被及時收集下來,避免進入收塵器,確保收塵濾袋正常使用,按照此方案實施后收塵濾袋很少有燒損現(xiàn)象。
(2)礦渣入提升機,造成提升機殼體黏料嚴(yán)重,嚴(yán)重時提升機卡死。
原來設(shè)計是粉磨水泥,調(diào)配原料經(jīng)皮帶輸送提升機,再到鎖風(fēng)閥,后來增加礦渣輸送經(jīng)皮帶輸送到提升機,皮帶機機頭易堵,提升機殼體黏料(如圖3所示)。
圖3 提升機黏料嚴(yán)重
為保證生產(chǎn),在皮帶機頭、鎖風(fēng)閥溜子等部位增加空氣炮定時清料,造成現(xiàn)場環(huán)境特別差,而且提升機易卡死,料斗經(jīng)常刮壞,有時為了生產(chǎn)不惜提升機倒轉(zhuǎn),處理故障時間較長,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
后期通過環(huán)保建大棚,重新設(shè)計水渣輸送,水渣通過皮帶輸送進入螺旋輸送機在磨機原下料對稱位置入磨,水渣不再經(jīng)過提升機和鎖風(fēng)閥,大大減少了設(shè)備故障。
(3)原主收塵器下灰斗通過重錘翻板閥進入拉鏈機,收塵器清灰時量大集中經(jīng)常壓死拉鏈機,再有冒灰嚴(yán)重,后期雖將翻板閥改為下料器,拉鏈機不再有壓死現(xiàn)象,但是下料器經(jīng)常冒灰嚴(yán)重,且拉鏈機鏈條磨損嚴(yán)重,裝機功率大,后期通過核算將下料器改為雙翻板閥,拉鏈機改為斜槽,大大減少備件消耗及電耗(裝機功率下降),平均年節(jié)電近20萬元。
(4)原生產(chǎn)水泥時選用普通濾袋,而粉磨礦渣時水分含量大,造成主收塵器濾袋糊袋嚴(yán)重,通過選用亞克力濾袋,其耐化學(xué)性和抗水解性較好,解決了收塵糊袋現(xiàn)象。
(5)JLMS-46.4立磨設(shè)計液壓系統(tǒng)分A、B組,一組作為主動磨輥,一組作為輔助磨輥,在粉磨水泥時A、B組同時加壓9 MPa左右,而粉磨礦粉時主磨輥加壓5~6 MPa左右,輔助磨輥加壓1~2 MPa左右,輔助磨輥作為穩(wěn)料作用。
3 結(jié)束語
用一臺立磨既能粉磨水泥又能粉磨礦粉,有效地提高了磨機使用率,為企業(yè)創(chuàng)造了最大效益。
作者單位:河北金隅鼎鑫水泥有限公司摘自《水泥》